博碩士論文 106356004 詳細資訊




以作者查詢圖書館館藏 以作者查詢臺灣博碩士 以作者查詢全國書目 勘誤回報 、線上人數:33 、訪客IP:3.133.121.160
姓名 蔡啓良(Chi-liangTsai)  查詢紙本館藏   畢業系所 環境工程研究所在職專班
論文名稱 以系統方法分析與改善高壓乾燥空氣系統耗能之研究
(Analysis and improvement of energy consumption of high pressure dry air system by systems approach)
相關論文
★ 彩色濾光片生產線清潔生產之改善研究★ 以離子交換法處理半導體廠氫氧化四甲基銨廢液之研究
★ 建立量測水位、MLSS濃度與SS濃度及污泥沉澱速度光學量測裝置之研究★ 奈米晶相Fe(OH)3催化臭氧反應程序處理油煙VOCs之發展
★ 無塵室揮發性有機污染物防制對策的探討★ 應用數位影像技術於廢水真色色度監測之研究
★ 污水處理廠操作最佳化之研究★ 河川流域水土資源承載力與永續力評量模式之發展
★ 單槽連續進流回分式活性污泥系統微生物菌相之研究★ 單槽連續進流回分式活性污泥系統溶氧控制之研究
★ 工業區廢水管理資訊系統之發展與建立-以觀音工業區為例★ 河川流域水管理系統動力學模式之發展與建立
★ 連續流回分式活性污泥系統好氧相曝氣控制策略之研究-線上即時量測溶氧轉換率與需氧量方法之建立★ 智慧型環境詞彙庫之發展與建置
★ 環境法規資料庫之發展與建置★ 連續流循序批分式活性污泥系統 好氧相即時曝氣控制策略之發展 — 低溶氧生物脫氮除磷程序控制技術之研究
檔案 [Endnote RIS 格式]    [Bibtex 格式]    [相關文章]   [文章引用]   [完整記錄]   [館藏目錄]   [檢視]  [下載]
  1. 本電子論文使用權限為同意立即開放。
  2. 已達開放權限電子全文僅授權使用者為學術研究之目的,進行個人非營利性質之檢索、閱讀、列印。
  3. 請遵守中華民國著作權法之相關規定,切勿任意重製、散佈、改作、轉貼、播送,以免觸法。

摘要(中) 高壓乾燥空氣,因氣動設備的安全、潔淨、易於控制、取得容易等有利因素,因此於現今及將來將廣泛應用於自動化設備上。幾乎各廠房皆須配置,然而壓縮空氣生產成本卻是極為昂貴的。因此,如何有效的操作與控制及節省壓縮空氣的能源浪費是工廠管理者必需面臨的重要課題。欲降低壓縮乾燥空氣系統其耗能就必須針對該系統做系統化分析,分析其內部與外部來找出耗能環節,並針對各耗能環節進一步擬定改善耗能對策,針對降低壓縮乾燥空氣系統其耗能目前並無相關研究及實務案例提出以系統方法且確切有效之耗能降低的對策,由於耗能關係到系統內、外部作用機制及使用方法;因而較為合理方式為根據系統內、外部作用機制而找出關鍵耗能原因並擬定對策進而執行改善及驗證。本次研究改善針對某IC載板廠CDA(Compressed Dry Air)系統進行了二階段為期約半年之持續改善及驗證,此研究改善成果的確達到研究目標,第一階段改善管路洩漏(扣除使用風量變化之因素總計減少耗能比例8.1%,減少耗電量27,201度電/月,減少運轉費用68,000新台幣/月)。第二階段增設無耗氣式乾燥機,於產氣壓力、風量平穩狀況下,系統耗電量明顯減少(扣除使用風量變化之因素總計減少耗能比例20.9%,減少耗電量減少約46,943度電/月,減少運轉費117,000台幣/月)。故可確認以系統方法作為分析壓縮乾燥空氣供給系統之耗能及改善擬定為一可行方法。同理,以系統方法作為其他能源使用大宗之系統(如:中央冰水系統、無塵室系統)耗能分析及改善亦為可行有效方式,期望能此研究成果能供往後研究、探討能源使用大宗系統耗能分析及改善之參考,以達節能減排及企業降低生產成本之雙贏目的。
摘要(英) High-pressure dry air is widely used in automation equipment today and in the future due to the safety, cleanliness, easy control, and easy access of pneumatic equipment。 Almost every plant has to be configured, but the cost of compressed air production is extremely expensive。 Therefore, how to effectively operate and control and save energy waste of compressed air is an important issue that plant managers must face。 In order to reduce the energy consumption of the compressed dry air system, it is necessary to systematically analyze the system, analyze its internal and external to find the energy consumption link, and further develop energy-saving measures for each energy-consuming link, aiming at reducing the compressed dry air system。 At present, there is no relevant research and practical case to propose a systematic and accurate countermeasure for reducing energy consumption。 Because energy consumption is related to internal and external mechanisms of action and methods of use, it is more reasonable to use internal and external systems。 The mechanism of action is to identify the key energy consumption causes and formulate countermeasures to perform improvement and verification。 This study improved the continuous improvement and verification of the second phase of the CDA (Compressed Dry Air) system for an IC substrate。 The improvement results of this study did meet the research objectives。 The first phase improved the pipeline leakage (deducting the air volume used)。 The factors of change totaled a 8.1% reduction in energy consumption, a reduction in electricity consumption of 27,201 kWh/month, and a reduction in operating costs of NT$68,000/month。 In the second stage, a zero air loss dryer was added。 Under the condition of stable gas pressure and steady air volume, the systems power consumption was significantly reduced。 (The deducting the air volume change factor reduced the energy consumption ratio by 20.9%, and reduced the power consumption by about 46,943 kWh/month, reduced operating costs of 117,000 NTD / month)。 Therefore, it can be confirmed that the system method is used as a feasible method for analyzing the energy consumption and improvement of the compressed dry air supply system。 In the same way, it is also a feasible and effective way to use the systems approach as the energy supply analysis and improvement of other facility supply systems (such as the central chiller water system and the clean room system)。 It is expected that this research result can be used for future research and discussion。 The system energy consumption analysis and improvement reference, in order to achieve energy-saving emission reduction and enterprises to reduce production costs for a win-win purpose。
關鍵字(中) ★ 壓縮乾燥空氣供給系統
★ 節能改善
關鍵字(英) ★ compressed dry air supply system
★ energy saving improvement
論文目次 中文摘要……………………………………………………………………………ⅰ
英文摘要……………………………………………………………………………ⅱ
目錄…………………………………………………………………………………iv
圖目錄……………………………………………………………………………vii
表目錄………………………………………………………………………………viii
第一章 前言………………………………………………………………………1
1-1研究緣起……………………………………………………………………1
1-2研究目的……………………………………………………………………3
1-3研究目標……………………………………………………………………4
第二章 文獻回顧……………………………………………………………………5
2-1 CDA系統耗能之嚴重性…………………………………………………5
2-2 CDA系統作用機制及耗能原因…………………………………………6
2-2-1空壓機耗能原因……………………………………………………6
2-2-2壓縮空氣冷卻器耗能原因…………………………………………6
2-2-3排水器耗能原因……………………………………………………7
2-2-4管路設計或配置不當造成耗能原因………………………………11
2-2-5壓縮空氣冷卻器耗能原因…………………………………………12
2-3高壓乾燥空氣系統可行節能措施 ………………………………………13
2-3-1空壓機可行節能措施……………………………………………14
2-3-2冷卻器可行節能措施……………………………………………18
2-3-3乾燥機可行節能措施……………………………………………19
2-3-4排水器可行節能措施……………………………………………22
2-3-5過濾器可行節能措施……………………………………………23
2-3-6管路可行節能措施………………………………………………24
2-3-7儲氣筒可行節能措施………………………………………………27
2-4系統方法(Systems Approach)……………………………………28
第三章 研究流程與方法……………………………………………………………30
3-1研究流程………………………………………………………………30
3-2傳統節能措施研擬方法收集與檢討……………………………………31
3-3節能措施研擬系統方法建立……………………………………………32
3-4案例應用…………………………………………………………………34
第四章 結果與討論…………………………………………………………………35
4-1傳統節能措施研擬方法收集與檢討……………………………………35
4-2 節能措施研擬系統方法建立……………………………………………36
4-3 案例應用…………………………………………………………………38
4-3-1系統確認與界定……………………………………………………38
4-3-2確認各子系統作用機制及相互作用機制…………………………40
4-3-3擬定各子系統改善措施……………………………………………43
4-3-4擬定改善計畫………………………………………………………47
4-3-5執行改善計畫………………………………………………………48
4-3-6檢討與改善…………………………………………………………50
4-3-6應用結果與討論……………………………………………………50
第五章 結論與建議…………………………………………………………………52
5-1結論………………………………………………………………………52
5-2建議………………………………………………………………………52
參考文獻……………………………………………………………………………53
附錄一 廠務監控系統匯出統計每日數據(壓力/風量/耗電量)……………………55
附錄二 外熱吸附式乾燥機效益及回收年限預估…………………………………64
參考文獻 [1] 許智能、黃紀志。科技廠應用空壓機系統之節能效益改善與性能研究。綠色科技工程與應用研討會。2013
[2] Dragan D.。Improving Energy Efficiency in Compressed Air。Thermal Science。2011
[3] 史世坤。工業空氣壓縮機系統節能技術研究。碩士學位論文。哈爾濱工業大學。2013
[4] 趙斌。吸附式壓縮空氣乾燥機的對比分析。2005
[5] 經濟部能源局。壓縮空氣系統能源查核及節約能源案例手冊。2008
[6] 經濟部能源局。空壓系統排水器選擇與應用。能源查核及節約能源案例手冊。2008
[7] 莊朝焮。財團法人中技社節能技術發展中心。壓縮空氣供氣系統節能手冊。2008
[8] 經濟部能源局。高效率馬達應用技術開發與推廣計畫。空壓系統節能簡訊。2007
[9] 趙文瑾。北京橡膠四廠。北京節能。1985
[10] 曾鵬樟。工研院綠能與環境研究所。傳統壓縮空氣雙塔式乾燥設備之節能技術發展趨勢。2011
[11] 壓縮空氣雙塔式乾燥設備之節能技術發展趨勢。2011
[12] 復盛。FA系列無耗氣自動排水器型錄。
[13] 黃茂興。如何打造高效與節能之吸附式乾燥機。高效率壓縮空氣乾燥設備節能技術研討會。2011
[14] ISO 8573-1。
[15] 邱文禮。2014電子業節能技術研討會。工研院綠能所。2014
[16] 沈斌與劉曉紅與張萍。談空氣壓縮機的性能分析、比較與選型。全國性建材科技期刊。2006

[17] 葉慶得。製造業對空壓系統節能投資意願之研究。製造業對空壓系統節能投資意願之研究。2008
[18] 胡煥奇、吳澤松、吳向宸、鄭駿豪。不同排氣壓力下之空壓機效率分析。中國機械工程學會第二十五屆全國學術研討會論文集。2008
[19] 劉寶生。壓縮空氣後冷卻器對壓縮空氣質量的影響。流體機械 。1999年
[20] 廖述良。系統思維。2013
指導教授 廖述良(Shu-liang Liaw) 審核日期 2019-8-22
推文 facebook   plurk   twitter   funp   google   live   udn   HD   myshare   reddit   netvibes   friend   youpush   delicious   baidu   
網路書籤 Google bookmarks   del.icio.us   hemidemi   myshare   

若有論文相關問題,請聯絡國立中央大學圖書館推廣服務組 TEL:(03)422-7151轉57407,或E-mail聯絡  - 隱私權政策聲明